水泥迴轉窯技術延長窯口澆注料使用週期的措施

我公司有一條4 500 t/d熟料生產線,於2010年10月投產,在生產過程中窯口澆注料使用週期過短,不能與檢修週期同步,長則4~5個月,短則2~3個月就得停窯修補或更換澆注料,既增加維修成本,又影響產質量及窯的運轉率。公司組織技術力量,查詢原因,透過技術改進提高了窯口澆注料的使用週期。

1 使用工況環境分析

該線由天津水泥工業設計研究院有限公司設計建造,迴轉窯規格為Φ4。8 m×72 m,三檔支撐。窯口處在窯的物料出口和燃燒器火焰噴射部位附近,在燒成帶下側,而燒成帶的物料溫度在1 300~1 450 ℃,最高火焰溫度可以達到1 700 ℃,物料到達窯口的溫度約為1 100~1 300 ℃[1],在此溫度條件下,窯口澆注料既有高溫粒狀熟料的沖刷,又有高溫二次風氣體裹挾粉狀熟料的沖刷,還得隨窯體快速轉動,遭受急冷急熱溫度快速變化並承受窯迴轉產生的機械應力,環境條件非常苛刻。如果熟料出窯溫度高,熟料對窯口澆注料的破壞主要是侵蝕和高溫磨損;如果熟料出窯溫度低,熟料對窯口澆注料的破壞主要是高中溫磨損;如果窯口溫度變化較快,熟料對窯口澆注料的破壞主要是熱震。所以窯口澆注料的損壞原因相當複雜,有時是某一原因引起的,有時是幾個原因同時作用引起的,有時是幾個原因交替作用引起的。

2 原因分析及改造措施

(1)窯口澆注料的選擇。高質量的澆注料是延長使用週期的保證。透過對使用環境的分析,參考《水泥迴轉窯用耐火材料使用規程》,窯口確定使用剛玉質澆注料或剛玉碳化矽質耐高溫耐火澆注料。剛開始使用國內生產廠家的澆注料,都只能使用2~3個月,使用效果比較差,後來選用國外某公司的PF-97-H碳化矽抗磨損低水泥澆注料,該澆注料具有良好的抗磨損效能、機械強度、抗熱震效能和耐侵蝕效能,最高使用溫度達1 700 ℃,使用週期較長。

(2)對窯尾煙室進行改造。觀察窯頭及窯尾煙室的壓力發現,窯頭經常出現正壓,同時煙室的負壓又偏高(-400~-700 Pa),分析認為是煙室上縮口的直徑a及下料舌頭至上碹弧的距離b偏小(見圖1),致使窯內風量少,造成回火產生正壓。2013年3月大修時將a處由2 300 mm增至2 400 mm,b處由1 850 mm增至2 000 mm,改善了窯內的氣流環境,使窯口出現正壓的情況減少,煙室負壓降為-200~-400 Pa,從而改善了窯口溫度狀況,減少了對窯口澆注料的破壞。

水泥迴轉窯技術/延長窯口澆注料使用週期的措施

圖1 煙室截面示意

(3)增加窯口澆注料的長度。2014年把窯口澆注料由0。6 m加長至0。8 m。窯口澆注料長度過短會使澆注料在窯縱向上的整體性不強,抵抗熟料沖刷力不強,增加到0。8 m後,提高了澆注料的縱向整體性,增強了抵抗沖刷的能力,減少了澆注料的損壞。

(4)在窯28 m處增加了一道擋磚圈。原來在全窯72 m的長度上設定有三道擋磚圈,分別在距窯口0。8 m、50。4 m和64。6 m處,分擔全窯670多噸耐火磚的下竄壓力。在每次檢修換耐火磚和澆注料時都發現0。8 m處擋磚圈有被擠掉的現象,說明此擋磚圈承受的壓力較大,由於擋磚圈的掉落使耐火磚的下竄力直接作用在窯口澆注料上,導致窯口澆注料損壞。因此透過分析窯內工況,2015年2月大修時確定在28。0 m處再設一道擋磚圈,由四道擋磚圈來承擔全窯耐火磚的壓力(見圖2),減少對0。8 m處擋磚圈的壓力,避免對窯口澆注料的損壞。

水泥迴轉窯技術/延長窯口澆注料使用週期的措施

圖2 擋磚圈設定示意

(5)窯口澆注料扒釘由單體扒釘改為組合扒釘(見圖3)。單體扒釘直接焊在窯口護鐵或窯筒體上,不能活動,而且焊接面積較小,當澆注料受熱膨脹時扒釘易掉;而組合扒釘的方形底座直接焊在護鐵或窯筒體上,焊接面積大,焊接力強,不易掉落。V型扒釘穿過底座圓孔並在A點處點焊,當受到膨脹應力時點焊處脫開,脫開後的扒釘可以活動,在三維方向上都有活動自由度,可以補償、消納澆注料任意方向上的膨脹量,不至於脹掉扒釘而使澆注料遭到破壞。

水泥迴轉窯技術/延長窯口澆注料使用週期的措施

圖3 改進前後扒釘結構

(6)改造窯口護鐵結構。2016年3月大修時把窯口護鐵由“V”型改為“Y”型(見圖4),使護鐵端面的澆注料與內弧面的澆注料分開,使內弧面的澆注料和端面的澆注料互不影響,減少澆注料的損壞面積和損壞機會。

水泥迴轉窯技術/延長窯口澆注料使用週期的措施

圖4 改造前後窯口護鐵及澆注料截面

(7)改變窯口澆注料的施工方法。窯口澆注料的施工由原來先把護鐵安裝在窯口,再整體澆築澆注料,改為先在窯下把每塊護鐵端面的澆注料單獨澆築好(見圖5),再把護鐵安裝上窯口,然後再澆築內弧面的澆注料。這樣就使每塊護鐵端面與內弧面的澆注料分開,也使每塊護鐵的澆注料各自分開,克服了窯轉動過程中對澆注料產生的機械應力,減少窯轉動對澆注料的破壞。

水泥迴轉窯技術/延長窯口澆注料使用週期的措施

圖5 窯口護鐵端面澆注料施工

(8)及時對窯頭與窯中輪帶和墊板的間隙進行調整。窯頭與窯中輪帶和墊板的靜態間隙正常一般在15~20 mm左右,檢修時測量輪帶墊板磨損嚴重,特別是窯頭檔輪帶與墊板間隙已達到40 mm以上,在檢修時及時加襯墊板,把間隙調回到20 mm以內。降低了窯筒體在熱工下的橢圓度,減少了窯口的揉動力度,減輕了對窯口澆注料的損壞。

(9)燃燒器由原來的二通道燃燒器改為四通道燃燒器,降低了一次風的用量,加強對二次風的攜帶和利用,增加了對各通道風量、風速的調節手段,可靈活控制火焰形狀和長度。減少了窯口溫度的變化,可以控制熟料的粒度,從而減輕對窯口澆注料的沖刷和熱震破壞。

3 效果

透過採取上述一系列改造措施,使窯口澆注料的使用週期不斷延長,現用窯口澆注料是2016年3月大修時更換的,2017年3月和2018年3月大修時只做了局部修補,除去每年錯峰協同停窯時間外,實際使用時間已達18個月,預計還可以使用一個檢修週期,可達24個月以上。如果能提高操作人員的操作技能,加強對窯的操作管理,窯口澆注料的使用週期還可以延長,創造更大的經濟效益。