#1溼磨機漿液迴圈泵電流低異常分析
一、 異常描述
2017年07月24日16時55分,#1機組正常方式執行,機組有功負荷606MW,#1溼式球磨機處於執行狀態,電流36A,
#1磨機漿液迴圈泵電流46A(偏低),磨機漿液箱液位1。91m(處於一直不變)
,石灰石漿液箱液位6。18m,石灰石漿液密度為1191 kg/m3,#1石灰石旋流器入口壓力156KPa。
#1磨機漿液迴圈泵電流歷史曲線
#1磨機漿液箱液位歷史曲線
二、 異常原因分析
白班接班過後未發現磨機漿液箱液位一直不變,直至小夜班16:00接班時發現該問題,監盤人員立即彙報給班長,班長安排巡檢到就地檢查發現,迴圈箱溢流到地面很多漿液,旋流子處發現五個旋流子底流已經全部堵上,巡檢立刻透過對講機通知監盤人員停磨、停磨機循泵,通過沖洗循泵出口來衝通旋流子底流,16:50底流衝通,
循泵電流回到正常值55A,磨機漿液箱液位也開始下降至1.5m。
#1磨機循泵變頻開度歷史曲線
旋流器壓力歷史曲線
主要原因有以下幾個:
1、監盤人員為了使旋流器壓力保持在正常值,降低了循泵變頻,出力不足,導致迴圈箱溢流。也易造成管道堵塞。
2、石灰石漿液密度過大,造成旋流子底流堵。
3、B磨一直處於檢修狀態,A磨長時間執行,製漿系統管道易結垢堵塞
4、料水比調整不合理,前、後給水量太少,稱重給料機變頻過大,石子下料太多。料水比應為1:3
5、啟停磨時,未沖洗乾淨磨機循泵和循泵出口,造成管道內結垢
6、巡檢不到位,未及時發現旋流器堵塞。
7、班組對成員的業務培訓不到位,異常情況處理能力不足
三、異常應對措施
1、逐一查詢原因:到就地逐一檢查溼磨機至溼磨機漿液迴圈箱管道、溼磨機漿液迴圈箱至石灰石旋流器管道、旋流器頂流及底流、旋流器分配器等管道、閥門;
2、發現是旋流子底流堵後,立即停磨、停泵,並沖洗管道,再監視各項引數變化直至回到正常值。
3、啟停磨時,一定要衝洗循泵和循泵出口管道,並且啟停磨時一定要安排巡檢至現場配合盤上操作,確保準確無誤。
4、合理調整料水比,減小前後給水量及磨頭水量,保證石灰石漿液密度在合理值,漿液合格。
5、加強班組培訓,提升每個成員的業務能力。定期做模擬異常分析,提升每個人在異常情況下的應變能力。
6、加強現場巡檢力度和質量,保證裝置執行正常。
7、提高監盤人員的監盤質量,及時作出調整和應對措施。保證石灰石漿液的品質。
8、建議取消循泵出口母管隔膜閥,降低管道阻力。
四、效果評價
1、石灰石旋流子堵塞會造成磨機漿液箱溢流,造成地面環境汙染。
2、底流堵塞會導致石灰石漿液不能迴流再碾磨,造成漿液顆粒過大,所製備漿液不合格。
3、長時間的堵塞,不僅會造成漿液不合格,還會影響吸收塔的供漿,脫硫效率下降,造成吸收塔出口SO2含量過高或超排,影響機組正常執行。
4、漿液不合格也易導致供漿泵及供漿管道結垢堵塞。
5、影響石膏的品質下降。
透過及時實行以上措施,小夜班16:50 #1溼磨機制漿系統恢復正常,避免了漿液不合格的繼續蔓延的不良影響,保證了發電機組和脫硫系統的安全執行及文明生產。
分析人: 王斌